先前經(jīng)過對(duì)氧化鋅回轉(zhuǎn)窯等設(shè)備的優(yōu)化改造及工藝操作優(yōu)化,兩塵分開處理改造,都已經(jīng)達(dá)到了很好的效果,使大型氧化鋅回轉(zhuǎn)窯的壽命大大增長(zhǎng)。本章講述銦鋅廠繼續(xù)積推進(jìn)以煤代焦、降低焦比項(xiàng)目進(jìn)程,同樣顯著提高了氧化鋅回轉(zhuǎn)窯的生產(chǎn)效率。
分析現(xiàn)場(chǎng)情況,如果全煤操作,目前由于入窯渣含鐵較高,煤顆粒較細(xì),容易參與化學(xué)反應(yīng)導(dǎo)致鐵較早還原,易造成氧化鋅回轉(zhuǎn)窯中部結(jié)圈。經(jīng)過探索,煤的加入采用與焦炭均勻混合的方式,窯尾抽風(fēng)也盡量將至較低,窯頭采用低壓鼓風(fēng),生產(chǎn)負(fù)荷為720t/d,煤的配入量在30%左右,焦比從45%降到40%,氧化鋅回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況也比較正常。
以2013年為例,全年煤配入量為11896t,當(dāng)?shù)毓潭ㄌ?0%的焦丁和無煙煤價(jià)格差在400元,僅此一項(xiàng)每年可以節(jié)約700萬元。技術(shù)人員繼續(xù)攻關(guān),若實(shí)現(xiàn)全煤操作,年節(jié)約開支可達(dá)2000萬元。
實(shí)現(xiàn)以煤代焦作業(yè),焦比降低,顯著減少了氧化鋅回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)行成本,不失為一種可參考價(jià)值高的優(yōu)化方案。筆者相信以上優(yōu)化操作勢(shì)必會(huì)得到大部分同行的紛紛效仿。
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